maandag 10 juni 2013

Laatste test

De laatste test hebben we op de vloer van de werkplaats getest. De lift was hetzelfde als in de proof of concept, maar de thrust was iets minder. Dit komt omdat er een nieuwe trust fan is gebruikt voor het model.Dit type zou in theorie meer trust moeten genereren, dit doet hij niet. De windsnelheid is gelijk aan die van de vorige fan maar de totale lucht verplaatsing is minder. Wel is gebleken dat de motor minder stroom nodig heeft.


De besturing werkte goed. De motoren deden zoals de afstandsbediening aangaf en ook de speaker deed het wanneer je de hover in zijn achteruit zette. De flappen zijn aangepast uit het Proof of Concept, ze zijn namelijk allemaal even groot waardoor ze schuiner gezet konden worden.

Het detecteren en verzetten van de servo hadden we al eerder getest maar nog niet wanneer alles in elkaar zit met de nieuwe pinnetjes die de ballen tegenhouden. Ook werkte dit nieuwe systeem met maar kleine gaten goed. Het enige minpuntje was dat de draden uit de arduino wel eens losgingen

Hieronder is het uiteindelijke model te bewonderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten